激光切割機(jī)調(diào)高器常見的幾種報警解決方法
面對光纖激光切割機(jī)調(diào)高器的常見報警,我們需要采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q方法,以確保設(shè)備的正常運(yùn)行和安全性。
1.警報點(diǎn)動靠近板面
如果在離板面很高的位置(高于2~3mm)點(diǎn)動時,調(diào)高器報警提示”點(diǎn)動靠近板面”或切割軟件提示”過于靠近板面”,請先清潔噴嘴,并在調(diào)高器回原點(diǎn)后重新進(jìn)行浮頭標(biāo)定。
在調(diào)高器F3測試界面上下點(diǎn)動Z軸并記錄坐標(biāo),同時用尺子測量切割頭實(shí)際運(yùn)動的距離是否與調(diào)高器的坐標(biāo)變化值一致。
2.調(diào)高器報警“電容變零””
“電容變0”為當(dāng)系統(tǒng)無法正確地測量切割頭電容時,電容值會變成0
.請將白色射頻線到傳感頭的那頭擰下來,然后再觀察電容C值,是否有電容值
電容不為0了,此時調(diào)高器一般會報警本體電容變小,可以斷定問題出在切割頭的傳感頭,請重點(diǎn)檢查陶瓷環(huán)銅芯是否短路,如有條件,可以更換整個傳感頭
電容值仍為0
若此時調(diào)高器上的C值仍為0,則檢查一下射頻線是否為柏楚原裝的射頻線
是原裝的射頻線則進(jìn)行下一步的測試實(shí)驗(yàn),
拆掉射頻線,用萬用表測量射頻線的內(nèi)芯線和外圈殼體;
測試結(jié)果是否如下:內(nèi)芯線兩頭導(dǎo)通,殼體兩頭導(dǎo)通,內(nèi)芯線與外殼不導(dǎo)通
3.調(diào)高器報警“本體電容變小”
調(diào)高器報警本體電容變小報警需要先確認(rèn)是加工過程中報警還是停止?fàn)顟B(tài)報警
加工中出現(xiàn)報警“本體電容變小”
吹氣前后,電容C值變化小于100,說明不是氣體引起的報警。
進(jìn)行切割頭對中,確定光路是否正常。
如果激光打到噴嘴上會引起電容異常變化
吹氣前后電容C值變化過大
請檢查傳感頭的安裝是否規(guī)范
檢查陶瓷體安裝是否規(guī)范
檢查噴嘴是否擰緊
如果還是沒法解決,請聯(lián)系切割頭廠家
4.警報“編碼器/電機(jī)無響應(yīng)”
編碼器/電機(jī)無響應(yīng)為調(diào)高器發(fā)送運(yùn)動指令,而電機(jī)沒有運(yùn)動
點(diǎn)擊調(diào)高器面板的F3按鍵,進(jìn)入F3測試界面
點(diǎn)擊調(diào)高器的上下按鍵,觀察電機(jī)是否能夠上下運(yùn)動
不能點(diǎn)動則說明,調(diào)高器發(fā)送了運(yùn)動指令給伺服驅(qū)動器,但伺服可能出于某些原因不能進(jìn)行運(yùn)動,檢查伺服是否支持速度模式,如松下A6的SE和SG系列不支持速度模式
可以點(diǎn)動說明伺服接受到了系統(tǒng)發(fā)出的運(yùn)動指令,但是沒有接受到伺服傳輸回來的編碼器信號,后面排查驅(qū)動器本身的問題。
進(jìn)入伺服監(jiān)控參數(shù)或伺服調(diào)試軟件的監(jiān)控模式,監(jiān)控編碼器反饋脈沖,上下點(diǎn)動或使伺服轉(zhuǎn)動,觀察是否有脈沖變化
通過及時的故障排除和有效的解決方案,我們可以確保激光切割機(jī)調(diào)高器的穩(wěn)定運(yùn)行,提高生產(chǎn)效率并確保操作人員的安全。